现场应用
2021年3月,第一口页岩油井古页**井施工。本井设计分7段压裂,施工采用高粘+低粘+高粘滑溜水注入连续加砂模式。
第一段压裂施工数据曲线
第一段压裂施工数据表
采用长段塞+连续加砂方式施工,前期中粘滑溜水阶段最高砂比17%,后期高粘滑溜水阶段砂比达到30%,显示在高排量条件下压裂液携砂性能良好。第2、3、4段三簇仅射孔18个,虽然能显著提高单孔的进液效率,但孔眼摩阻高,致使压裂施工开始时,排量在4-6m3/min时施工压力达到60Ma左右,加砂极其困难。使用低粘滑溜水+段塞是有效的手段,可以大幅降低裂缝弯曲摩阻,为后续主加砂创造好的条件。
古页**井共注入压裂液5878.12m3 ,压后关井18天开始放喷。初期日产水40- 45m3/d,连续油管钻塞后初期产水量提高至90-150m3/d,并基本保持平稳。返排率 20.29%时见油花,下泵。下泵后产水量30-50m3/d,测试产油量0.4-6m3/d。截至5 月25日累计排液38天,返排率29.4%。
三、微线团调控技术
现场案例
①油藏概况-特低渗、 常压、异常高温、有裂缝的稀油油藏
储层埋藏较深,平均油层中部深度约1936m,
采收率22.0%
平均孔隙度10.39%,
平均渗透率1.93×10-3um2;
地下原油粘 度 5.7ma.s;
平均油层温度100℃,
地 温梯度4.7℃/100m;
地层水H值8.0左 右;
气油比30.13m3/t
②调剖先导试验。
两个井组对应油井10口,日产液36.7t/d,日产油6.7t/d,含水81.8%。井组油井水淹严重,已进入高含水开发阶段。两个井组调剖前开发形势较差,5个月含水上升了9.4%,日产油下降了29.5%。
2口井注入微线团调控剂21t,平均注入压力由14.5↑16Ma,压力上升1.5Ma。
应用效果:对应油井10口,全部见效,见效率100%,与调剖前对比,含水最大下降了24.0%,日产油最大增加了5.7t/d,日产油最大上升了85.07%,投入产出比1:2。
③扩大实验
在先导试验的基础上,决定开展5个井组的扩大试验。5个井组对应油井30口,开井28口,日产液92.8t/d,日产油22.9t/d,含水75.3%,井组4个月含水上升了 4.8%,日产油下降了15.0%,递减较大。
应用效果:5个井组整体效果至目前已有见效井组4个,见效率80%,合计日产液下降6.49吨/日,日产油增加3.7吨/日,增幅15.68%,综合含水下降6.29%。